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回油管路:安装不良内漏、回油管长度不够、回油管不在中间位置、回油管路堵塞、回油单向阀密封不良,导致油分处理之后的机油无法回流而随压缩空气排出。处理方法:检查回油管路和单向阀,调整或更换。7、选型不当、管道漏气、用气设备增加,耗气量远大于空压机的额定排气量,使排气压力降低。在压力降低的状态下,压缩空气的流速随着压力的降低而加快(压力降低后,排气量几乎不变,油分过滤面积不变,压缩空气的体积将增加),流速越快油分拦截油雾的效果就越差,使压缩空气的含油量增加。处理方法:①选型时要充分了解耗气量并留有适当的扩容空间。②检查供气管道和用气设备的漏气点并堵漏。③增加空压机。8、**小压力阀故障,弹簧老化疲软,开启压力低于设计压力,进气阀开启压力不够,上气时间变慢,从开机到压力升至(此处以常规压力为例)的这段时间内,一样会出现第7条所描述的因排气压力低而导致的跑油问题。处理方法:检修**小压力阀,调整弹簧行程,必要时换新。9、①油分问题:保养使用了劣质油分芯,分离效果差;使用了不匹配的油分芯,如类型不对,低压机使用了常压机油分,如尺寸不对,长度和大小不一样。②空滤问题:使用了劣质空气滤芯,油分脏堵。螺杆机的转子大,转速低,具有合理的线速度噪音是会低些,产品的寿命是会长些,但是节能*与其比功率有关。机械螺杆机厂家现货
存在两种不可避免的矛盾。一种是企业对空压机管理人员有明确的考核,那么会出现气压经常不够或能少开就少开的习惯,不利于生产线的正常运行,或出现压力达不到设备使用要求导致用气终端故障增加。一种是对空压机管理人员没有明确的考核,这就会导致空压机多开、空压站空载能耗高的结果。无论哪种管理模式,其结果都会是空压站电能浪费增大,而且不利于安全生产。4、其他。空压站空压机配置的缺陷或用气端用气量不断变化时,管网供气压力不可避免地产生较大幅度的波动。这就导致空压机频繁加、卸载,频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,增加维修量及维修成,同时供气稳定性差,供气精度达不到工艺要求,影响产品品质。三、空压站节能空间分析通过空压站节能控制系统对既有空压站实施节能改造,可以有效改变传统空压站能源浪费巨大的被动局面。该系统主要从以下方面实现电能节约。1、降低空载能耗。优化空压站流量调节范围,改变传统空压站空压机运行控制的单台N立方或N立方倍数开停模式,实现空压站1-N立方自动调节。系统可以根据实际用气量自动调整优化设备运行。当用气量频繁变化时,系统可以快速反应,及时地增减空压机开停数量,达成空压站产气量微调,做到按需产气。福建矿山用螺杆机它通过能量交换和节能控制,收集螺杆机运行过程中产生的热能是一种相对高效废热利用零成本运行的节能设备。
检查油气桶内是否含水,特别是空气湿度大的地方,更要每天检查。放水方法是稍稍打开油气桶下的泄油阀门,用手感觉如果流出的液体比较润滑就可马上关闭阀门。需要注意的是放水前必须让机头静置6-8小时以上,不然排出的液体是油水混合物。新机或螺杆机长时间未使用,开机前需往螺杆机机头内加2L以上螺杆机油,防止机头缺油损伤,拆下进气阀上的空气进气阀,打开进气阀,加入开山螺杆油。做完以上的工作,我们就可以准备开机啦!注:不同的使用环境保养周期也不同,灰尘大、空气湿度高保养周期要相应减短:一、首保及常规保养主要项目:更换油滤、螺杆油;二、大保养主要项目:更换油滤、螺杆油、油分芯等;三、空滤芯为每班必查项目,并用低压空气由内向外吹洗,发现破损及时更换;四、不同品牌、不同粘度、不同类型的螺杆油不能混用。
和众多机器一样,开山空压机当然也有优点有缺点,优点使得它方便和满足了企业生产,缺点使其在应用中备受质疑。其实我们可以以发扬优点,避开其缺点,要做到这点就要注意到以下几个方面,大家一起来看看开山空压机使用注意事项和问题(经典案例)!1、空压机超温报警停车空压机出现温度过高报警并停机,试着重新开机后,工作了很短时间,温度瞬间升高,超过100℃,报警停机。此类故障出现频率不是很高,出现2~3次。用万用表测热电偶未发现断路,检查数码温度控制器也未发现问题。换了一块数码温度控制器,故障现象依旧。将热电偶拆下检查,发现热电偶的节点有开焊迹象,用万用表测热电偶时,用另一只手碰热电偶的节点,万用表显示有瞬间断路现象。换新热电偶之后,空压机正常。2、启动时压力瞬间达到上限空压机试车启动时,压力表显示压力瞬间达到上限,说明压缩机产出的压缩空气排不出去。仔细检查发现保压阀卡死,可能是由于当时温度较低,保压阀冻住了。将保压阀拆开检查未发现异常,重新组装后试车,不再出现空压机憋压现象。3、时间继电器损坏故障开山空压机压力达到上限,满载指示灯已亮,压力表显示的压力数开始回落,但压缩机电机还是不停,排气电磁阀已经动作。殊不知如此草率的结果,却形成日后压缩机故障维修困难及压缩空气品质不良等的原因。
螺杆式空压机是通用机械设备,机械设备在长期使用后,或多或少都会出现故障。以下小编罗列出了几个螺杆式空压机典型事故案例,以供大家参考。01混用润滑油导致空压机积碳故障现象该厂共安装10台空压机,采用厂家提供的原装润滑油,由于润滑油价格较贵,拟采用替代油品,替代油品同样为合成油,为安全起见先在两台小功率的空压机上试用新的合成油。在新的合成油使用1500h,空压机出现电气故障报警,经进一步检查故障原因是因为空压机积碳导致电机超电流。原因分析经检查#1空压机内部没有积碳现象,且在以后累计运行了约6000h至正常保养,空压机为不同的两组工作成员开展工作,经过调查确认#2空压机的机组组成员没有按照要求对空压机彻底排油和清理,存在侥幸心理,导致不同成分的润滑油混用引起积碳发生。螺杆空压机需设定比较低运行时间,以防止形成冷凝水,因为冷凝水会引起气缸阀片、机架部件等生锈。自动化螺杆机怎么用
一般建议选择粘温性好且排气含油量低的合成润滑油,这样可以降低机组保养频率提高螺杆机的稳定性和能效。机械螺杆机厂家现货
明显显示该机处于不正常运行状态。而故障前电脑一直显示中间冷却器压力为。其它各技术参数码相机显示与故障发生前技术参数比对均无大的变化。基本可判定为正常。二、原因分析和检查根据该设备制造商提供的技术手册和我们的工作经验分析判断,其可能的故障原因有如下几点:1、空气入口的过滤器阻塞经检查其电脑显示过滤器压差值为,低于设定的不能超过,且报警灯未亮。为了确认更换新过滤器试验,故障显示依旧。2、中间冷却器保险阀泄漏经认真栓查该机中间冷却器保险阀,未发现有泄漏跑气现象。3、开山空压机低压与商压空气压缩机之间的管路上的垫圈处有漏气经反复检查,未发现有漏气现象。4、中间冷却器与卸载器或低压平衡活塞之间的管子有泄漏或破损(节流阀未全开),压缩空气通过高压的卸载阀而泄漏经反复检查未发现中间冷却器与卸载器或低压平衡活塞之间管子有破损漏气现象。同时我们还拆下了卸载器组合件进行了清理检查,并用手反复推了卸载活塞,运行灵活,皮帽完好,节流阀阀板开启灵活。5、通往PT18中间冷却器压力传感器的管子破损泄漏经检查管子完好无破损漏雨气现象。6、PT18压力传感器失灵,T更换新传感器试验,故障依旧。机械螺杆机厂家现货
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