大型螺杆机怎么样
螺杆式空压机是通用机械设备,机械设备在长期使用后,或多或少都会出现故障。以下小编罗列出了几个螺杆式空压机典型事故案例,以供大家参考。01混用润滑油导致空压机积碳故障现象该厂共安装10台空压机,采用厂家提供的原装润滑油,由于润滑油价格较贵,拟采用替代油品,替代油品同样为合成油,为安全起见先在两台小功率的空压机上试用新的合成油。在新的合成油使用1500h,空压机出现电气故障报警,经进一步检查故障原因是因为空压机积碳导致电机超电流。原因分析经检查#1空压机内部没有积碳现象,且在以后累计运行了约6000h至正常保养,空压机为不同的两组工作成员开展工作,经过调查确认#2空压机的机组组成员没有按照要求对空压机彻底排油和清理,存在侥幸心理,导致不同成分的润滑油混用引起积碳发生。当用气量减少时,排气量跟着减少,电机的电流也同时降低;当不用气时,空压机空车运载,空车过久自动停机。大型螺杆机怎么样
变频调速控制压缩机变频转速调节控制是通过改变驱动电机的转速,进而调节压缩机的转速来调节排气量。变频压缩机的气量调节系统的功能是根据客户用气量的大小,通过变频改变电机的转速来配合不断变化的空气需求量,以便达到供需平衡。每款变频机组根据型号的不同,设定有机组实际运行时变频器比较大输出频率及电机最高转速。当客户用气量等于机组的额定排气量时,变频机组调节变频电机的频率而提高主机转速,机组在满载状态下运行;当用气量小于额定排气量时,变频机组将通过降低变频电机的频率从而降低主机转速,相应降低进气量;当客户停止用气时,变频电机的频率降至比较低,同时关闭进气阀不再进气,机组处于空载状态在较低的背压下运行。压缩机变频机组配备的驱动电机其额定功率是一定的,但电机的实际轴功率跟其负载、转速直接相关。压缩机机组采用变频调速,在负载降低的情况下同时降低转速,可**提高轻载运行时的工作效率,同时能十分方便地连续调节,保持排气量和排气压力的稳定。变频压缩机相对于工频压缩机来说,驱动马达需要为变频电机,配有变频器及相应的电控柜,因此成本会比较高。所以选用变频压缩机初次投资成本较大。广东使用螺杆机开机前检查油气分离器中油位,略微打开油气分离器下方的泄油阀。
已安装空压机之压力改变有时由于用户生产工艺条件的改变,原来购买的空压机之设计压力可能太高或太低,希望能改变,但对于齿轮传动的空压机而言,这项工作会显得非常困难和昂贵,而对于皮带传动式空压机而言却是轻而易举的事,只须更换皮带轮即可。4、安装新轴承当转子轴承需要更换时,对于齿轮传动的空压机,齿轮箱和齿轮箱主轴轴承需同时大修,其费用让用户难以接受。对于皮带传动空压机,根本不存在这种问题。5、更换轴封任何螺杆式空压机均使用了一种环形轴封,到一定寿命均需更换。对于齿轮传动式空压机,必须先分离马达、连轴器,才能接近轴封,使得这一工作耗时费力,从而增加维护费用。对于皮带传动式空压机,只需先卸下皮带轮即可,容易得多。6、马达或转子轴承损坏对于齿轮传动空压机,当马达或转子轴承损坏时,往往会殃及相连重要部件造成直接和间接双重损坏。对于皮带传动空压机不存在这种状况。
螺杆空压机一定要进行定期的保养。很多空压机用户认为,是不是在忽悠啊。那么到底空压机为什么要进行保养,如果不进行定期的保养又会导致什么样的结果呢?有什么危害性呢?不定期保养螺杆空压机的结果:空滤芯不定期吹尘、更换会造成:空滤芯堵塞,进气量减小、排气量也随着减少。不定期更换会造成负压增大压穿,污染物进入机内,堵塞油过滤器、油分离芯、冷却润滑油变质、主机磨损。油过滤器不定期更换:随着前后压差增大,过油减少,主机排气温度升高停机,如前后压差过大击穿,污染物进入机内,堵塞油分离芯,主机磨损。油分离芯不更换:随着前后压差增大,主电机电流升高,排气量也随着减少。如前后压差过大击穿,冷却润滑油会随着空气进入管路中直至跑完,主机排气温度升高停机。油管接头不清理:如堵塞,分离后有少部分油会随着空气进入管路中,造成油损耗大缺油。主电机轴承不定期加黄油:轴承磨损直到主电机烧坏。由此可以看出,螺杆空压机保养还是要像汽车一样,到了一定的周期就应该要做一下常规的保养,空压机保养的好,它才能更好的为您工作,就像以前的长工一样,地主给他吃饱了,他才能卖力的给您做事。积炭倾向性,抗积炭倾向性对油的稳定运行是很重要的,添加剂也应尽量选用无灰型添加剂。
动力系统动力系统由螺杆主机、驱动电机、传动装置(皮带、皮带轮或联轴器)、连接件(螺栓、垫片等标准件)等零部件组成。动力系统工作原理:电动机执行运转命令(星三角降压启动),电机通过传动装置驱动螺杆主机,螺杆主机转动开始吸气压缩并排气(螺杆主机进气口在工作时处于负压状态,所以才会有自然吸气现象),螺杆主机在压缩时喷入润滑油用以提高主机工作效率。螺杆主机只要转动就有吸气、压缩、排气等工作状态存在。说明:润滑油的五大作用:密封压缩腔体降低泄漏量(密封)、将压缩热吸收并带走(冷却)、在压缩腔体和轴承表面形成油膜避免金属直接接触(润滑)、润滑油还可以冲洗掉进气未过滤掉的杂质(清洗)、润滑油***的附着力可以良好的阻挡噪音外露(降噪)。说明:传动装置现在常见的成熟技术有三种带动方式,一种是皮带传动,一种是联轴器传动,还有一种通过主机电机同轴传动(电机转子固定在螺杆主机阳转子伸出轴上),动力系统由电控系统控制。空压机安装基础应建立在硬质的地坪上,在安装前须将基础平面整水平,以避免压缩机产生震动而引起噪音。大型螺杆机怎么样
每日开关机记录、操作人、运行时间、运行状态清晰记录,为管理空压机及运行轨迹、后期保养提供了重要信息。大型螺杆机怎么样
重新开机后故障依旧。再检查发现,机组后冷却器热交换器的冷却风量明显小于正常运行风量。拆卸后冷却器,发现油污堆积散热片中,清理、冲洗、吹干后,机器恢复正常。6、无法全载运转空压机启动后,压力维持在,无加载、卸荷动作。停机检查配电箱内加载、卸荷阀控制回路的交流接触器,动作灵敏可靠,进一步检查线路无异常现象。更换压力开关,重新开机后,机组开始加载动作,但卸荷后又出现上述故障。经分析,加载、卸荷电磁阀存在动作失灵现象,厂家技术人员要求更换电磁阀。拆卸后,发现电磁阀电磁线圈插件连接处腔体内充满油污,清理后试车,开山空压机器恢复正常。7、喷油故障空压机运行中,发现润滑油从加油口处喷出,工作人员及时切断电源,但润滑油呈雾状持续喷出达3min。待喷油停止后,发现加油口密封圈已严重变形,螺杆腔体温度很高。待机组自然冷却后,打开放油阀放完润滑油,检查油品品质尚佳检修记录显示,润滑油累计使用3060h,在使用周期内。进一步排查,发现后冷却器散热风机控制回路熔断器烧毁了一组,更换熔断器后,加润滑油15L,机器恢复正常。案例:一例开山螺杆空压机电脑隐形故障的判定排除一、故障现象我空压机站3#空压机电脑显示中间冷却器压力只有。大型螺杆机怎么样
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