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theimplementationplanandparametersofthemechanismweredetermined.Fi-nally,thefunctionaltestsofcoordinatedmovementofupperandlowerlimbsandtrainingofdifferentplanningstepswerecar-riedontheprototype.Theresultsshowedthattherobotcanmeetthedesignobjectives.Keywords:rehabilitationrobot,coordinationmovementwithupperandlowerlimbs,hemiplegic,mechanismdesign0引言脑卒中已成为全球范围内导致死亡的第三大诱因,也是造成长久残障的主要因素[1-2]。康复***是降低患者致残率和提高生活质量的主要途径,然而有效的康复***是一个长期、强烈、频繁的过程[3-5]。传统***师与患者“一对一”的康复***方式存在劳动强度大、费用高、效率低、***效果难以客观评价等不足[6],借助康复机器人进行***成为解决这些问题的有效措施[7]。因此,康复机器人的研究目前已成为国内外机器人和康复医学领域的一个研究热点[8-9]。已有很多学者对康复机器人进行了深入研究并取得了一定成果。上肢关节康复器CPM仪设备安装注意事项!河南上肢关节康复器维保
2.ResearchInstituteofPhysicalandChemicalEngineeringofNuclearIndustry,Tianjin300180,China)Abstract:Aimingatthedemandofrehabilitationtrainingofupperlimbhemiplegiapatients,agestureadjustablerehabilitationtrainingrobotisproposed.Thecompositionoftherobotisdescribed.Thekinematicsanalysisofthedesignedrobotmechanismisconducted,andthetransformationmatrixandtheJacobianmatrixofvariouslinksoftherobotareobtained.Onthebasisofthedescriptionoftherobotsystemarchitecture,acontrollerwithaffectedlimbconditionmonitoringfunctionwasdesigned,whichsatisfiesthetrajectorytrackingre-quirementoftherobotinrehabilitationtrainingprocess;andwhenabnormalphenomenasuchastwitchesoccur。湖南上肢关节康复器销售厂家上肢关节康复器CPM仪的生产厂家。
全文阅读要影响胸廓的顺应性,而对肺的顺应性影响较小。本研究结果显示,气腹时气道阻力较气腹前有所变化,但无统计学意义,与以往文献报道不一致【11。一般认为,功能残气量减少、呼吸道狭窄是气腹导致呼吸道阻力增加的原因口1;也有人认为,胸廓改变的不均衡是呼吸道阻力增加的原因【3J。本研究中没有改变气腹的影响,但气道阻力没有升高,说明气腹期间气道阻力增加可能主要与潮气量有关。由气道阻力=Vnll/竹2r5(V潮气量,f摩擦因数,l气道长度,11气体黏滞度,r气道半径)也可推测出此结论。气腹期间f、I、小r都比较稳定,霄为常数,这时潮气量V就成为影响气道阻力的主要因素,维持恒定潮气量可使气道阻力保持稳定。本研究结果显示,气腹开始后10min的气道压较气腹前升高,其他时点气道压虽然升高,但与气腹前比较无统计学意义。据报道H’5J,气腹后气道压可升高17%一109%,本研究中气道压比较高为22.7cmH20,升高了30%;同时,22.7cmH20的气道压小于机械通气所要求的40cmH:0气道峰压及32cmH:0气道平台压,说明气腹期间相对调小的潮气量有助于气道压下降。所以在满足氧供及排出CO:·护理园地·的同时,为保护肺功能、降低气道阻力和气道压。
把设置调整为倒转模式和高低速运行情况也是相同。2故障原因分析及革新思路上述故障是由芯片控制系统故障,造成的设备未到规定的时间突然停止和突发性的自主运转,所以这种情况一般存在电路故障,芯片控制系统损坏的可能性较大。由于该型号停产无法购买设备芯片控制板,经过查看内部电路和使用手册,结合实际的电路分布,决定革新部分电路加装机械式定时开关、电子调速器和直流正反转向开关,不通过芯片控制系统直接连接提供动力输出的12V直流电动机,从而解决设备按时运行的要求,电子调速器改变电机转速,直流正反转向开关用来控制设备按需求正转和倒转。设备按规定改装运行以后再依次检查发生异常情况的直流电机和传动装置,同时检查直流电动机内部电刷磨损情况,必要时更换电刷。3故障革新步骤(1)改装康复训练器内部电路加装机械式定时开关,电子调速器保证定时和供电系统正常运收稿日期:2014—07—17医疗装备2014第12期行。(2)查看说明书电路图更改电路加装直流正反转向开关。(3)检查康复训练器内部直流电机电刷磨损情况。(4)维修保养康复训练器内部传动系统。4故障详细革新处理过程(1)拆下设备顶端机架上部的控制盒,察觉到控制盒内部留有余温并伴有烧焦的味道。杭州万瑞医疗器械有限公司提供标准化服务提升客户满意度!
全文阅读一种上下肢协调康复机器人的机构设计与分析叶小灿(安徽食品药品检验研究院,安徽合肥230009)摘要:针对临床上缺少一种肢体协调运动康复训练设备的现状,研制了一款适用于偏瘫患者个性化训练的上下肢协调运动康复机器人。首先,建立人体下肢模型,对坐姿下肢康复运动规律进行探索;然后,基于试验规律探索确定机构执行方案与参数;***,在样机上进行了上下肢肢体协调运动与不同规划步长训练功能试验,结果表明该机器人能够满足设计目标。关键词:康复机器人上下肢协调运动偏瘫患者机构设计中图分类号:TH242文献标识码:A文章编号:1002-6886(2018)05-0010-06DesignandanalysisofacoordinatedrehabilitationrobotforupperandlowerlimbsYEXiaocanAbstract:Aimingatthelackofakindoflimbcoordinatedmovementrehabilitationtrainingequipmentinclinic,akindofupperandlowerlimbscoordinatedmovementrehabilitationrobotsuitableforpersonalizedtrainingofhemiplegicpatientswasdeveloped.First,ahumanlowerlimbmodelwasestablishedtoexplorethemovementruleofsittinglowerlimbsrehabilita-tion.Then,basedontheexperimentalrules。上肢关节康复器CPM仪有哪些优势?供应上肢关节康复器单价
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全文阅读654321xy0引言在运动神经康复和关节肌肉的康复中,等速训练运动是不可缺少的一项关键环节[1]。目前市场上的上肢等速康复机器人均为单自由度运动,上肢的运动轨迹只能限于平面内,不能形成任意空间轨迹,使康复疗效受到限制,而且当上肢大角度伸展时,肩关节中心会随之升高,造成人机关节轴不对齐,进而给训练者带来附加约束力[2]。针对这些问题,本研究实现了一种两自由度等速运动,且能实时实现人机关节轴的动态对齐康复机器人结构,如图1所示。由于自由度的增加及构型的要求,对运动臂的高刚性和低惯量提出了较高的要求,在设计上即是要限制某些方向上的变形量,同时实现结构的轻量优化。本文通过拓扑优化有限元法,对结构进行了轻量化设计,然后根据工作中的动态受力形式,对结构进行了谐响应分析[3]。与分析前的实物样机对比,有效减轻了运动部分的质量和转动惯量,同时图1康复机器人结构示意1.垂直转轴机构2.水平臂板3.座椅4.臂杆5.人机关节对齐机构6.水平转轴机构改善了结构刚性和稳定性[4]。1上肢康复机器人的结构描述图1所示的等速康复机器人由6个部分组成。垂直转轴和水平转轴的合成运动,**肩关节两根正交轴的合成运动,使手臂末端走出一条空间轨迹。河南上肢关节康复器维保
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